注意:溴化鋰制冷機機組維修應由服務(wù)公司專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行。檢修前應關(guān)閉電控箱電源,嚴禁帶電維修,否則可能造成電擊引起的嚴重人員傷害或死亡。機組檢修時(shí),為避免受傷危險應使用專(zhuān)業(yè)工具吊運或移走機組部件。
一、定期檢查
1、每月的檢查機組運行期間,需按如下表格內容每月檢查一次:
表1 每月檢查項目
序號 | 分 類(lèi) | 項 目 | 內 容 |
1 | 溶液 |
1) 溶液酸堿度及其它添加劑的濃度 2) 溶液濃度 |
1) 溶液取樣測定和分析,根據其結果進(jìn)行調整 2) 稀釋停機后,取樣測量濃度。如發(fā)現有明顯變化,應立即查找原因并通報服務(wù)公司 |
2 | 冷劑水 | 冷劑水密度 | 冷劑水取樣測量,大于1.04時(shí)再生,直至合格 |
3 | 冷水 | 冷水pH值 | 冷水取樣測量,如超出允許范圍,進(jìn)行調整 |
4 | 冷卻水 | 冷卻水水質(zhì) | 冷卻水取樣作水質(zhì)分析,根據結果處理 |
5 | 外部系統 |
1) 過(guò)濾器清洗 2) 冷水泵、冷卻水泵 3) 冷卻塔 |
1) 拆下外部系統管路上的過(guò)濾器清洗 2) 檢修、換油及緊固螺栓,尤其是地腳螺絲 3) 清理塔內臟物,并檢查風(fēng)機皮帶是否有松動(dòng)或脫落現象,發(fā)現異常及時(shí)處理 |
6 | 真空泵 | 測極限真空 | 測試真空泵抽氣極限能力,若達不到要求應檢查原因并處理 |
7 | 控制元件及安全保護裝置 | 動(dòng)作可靠性 | 檢查機組控制元件及安全保護裝置的動(dòng)作可靠性,檢查液位探測器探棒之間及探棒與殼體之間的絕緣情況,防止短路 |
2、每年的檢查
每年開(kāi)機前或停機后需按表2內容檢查和保養:
表2 每年檢查項目
序號 | 分類(lèi) | 項 目 | 內 容 | 時(shí) 間 |
1 |
主 機 |
1)清洗傳熱管 2)氣密性檢查 3)油漆 |
1)打開(kāi)冷水、冷卻水端蓋,用刷子或藥品洗除管內的污垢,清洗端蓋,同時(shí)更換密封圈 2)檢查機組氣密性 3)機組如有銹蝕,補漆或整機油漆 |
1)停機后 2)開(kāi)機前及停機后 3)停機后 |
2 | 溶液 | 溶液分析與處理 | 溶液取樣分析,并根據其結果進(jìn)行處理 | 開(kāi)機前 |
3 | 泵 |
1) 屏蔽泵 2) 真空泵 |
1) 檢查電機絕緣性并測定其電流值,檢查軸承及金屬磨損,進(jìn)行檢修或更換 2) 檢查、清洗真空泵 |
1)開(kāi)機前 2)停機后 |
4 |
電 氣 方 面 |
1) 檢查電源接地 2) 絕緣性耐電壓 3) 檢查端子松動(dòng) 4) 電氣控制及保護裝置 5) 液位探頭 6) 電線(xiàn)電纜 7) 靶式流量開(kāi)關(guān) 8) 傳感器、變頻器等電氣元件 |
1) 檢查電源接地 2) 檢查電機以及電控箱絕緣性和耐電壓 3) 補充擰緊端子 4) 檢查保護裝置和控制裝置的設定和動(dòng)作點(diǎn),檢查是否有損傷或保護失靈 5) 若老化,擦洗干凈;腐蝕嚴重,應更換 6) 檢查其老化及腐蝕情況,處理或更換 7) 檢查靈敏度,調整至正常 8) 檢查(變頻器檢查須參照變頻器使用說(shuō)明書(shū)),視情況處理,維修或更換 |
1)開(kāi)機前 2)開(kāi)機前 3)開(kāi)機前 4)開(kāi)機前 5)開(kāi)機前 6)開(kāi)機前 7)開(kāi)機前 8)開(kāi)機前 |
根據溴化鋰機組使用年數,按表3內容對有關(guān)部件進(jìn)行檢查和保養:
表3 其它定期檢查項目
序號 | 項 目 | 內 容 | 時(shí) 間 |
1 | 屏蔽泵 |
1) 更換軸承 2) 大修或更換 |
1) 每15000小時(shí) 2) 每8~10年 |
2 | 真空泵 | 大修或更換 | 每5~7年 |
3 | 外部系統 | 全面清理管道內雜物,并對水泵、冷卻塔、管道 閥門(mén)、機房配電等進(jìn)行全面檢修 | 每2年 |
4 | 電動(dòng)調節閥 | 檢修或更換 | 每6~8年 |
5 | 壓力表 | 更換 | 每3~4年 |
6 | 蜂鳴器 | 更換 | 每4年 |
7 | PC電池 | 更換(更換時(shí)間不超過(guò)一分鐘) | 每3~4年 |
8 | 繼電器、交流接觸器 | 更換 | 每8年 |
9 | 螺栓 | 更換 | 每8年 |
10 | 電控柜 | 更換 | 第20年 |
11 | 截止閥 | 更換密封圈 | 每2~3年 |
12 | 隔膜閥 | 更換隔膜閥片 | 每2~3年 |
二、停機保養
1、短期停機保養
短期停機是指停機時(shí)間不超過(guò)1~2周,在此期間的保養工作應做到以下幾點(diǎn):
1)將機組內的溶液充分稀釋。當環(huán)境溫度低于25℃,停機時(shí)間超過(guò)24h時(shí),蒸發(fā)器中的冷劑水必須旁通入吸收器,以使溶液稀釋?zhuān)乐菇Y晶。當環(huán)境溫度可能降到5℃以下時(shí),運轉溶液泵,停止冷劑泵,將冷劑水取樣閥與溶液泵出口的加液閥相連后,打開(kāi)兩閥,使溶液進(jìn)入冷劑泵,以防冷劑水在冷劑泵內凍結。
2)注意保持機內的真空度。若機內絕對壓力較高,應啟動(dòng)真空泵抽氣。
3)停機期間若機組絕對壓力上升過(guò)快,應檢查機組氣密性。
4)停機期間若當地氣溫有可能降到0℃以下,應將冷水、冷卻水系統(含機組)中的所有積水放盡,凝水熱交換器中的蒸汽凝水也應通過(guò)拆下端蓋放凈。
5)檢修、更換閥門(mén)或泵時(shí),切忌機組長(cháng)時(shí)間侵入大氣。檢修工作應事先計劃好,迅速完成,并馬上抽真空。
2、長(cháng)期停機保養
1)在確認機組需進(jìn)行長(cháng)期停機保養時(shí),應利用機組在運行時(shí)對機組進(jìn)行抽真空,確保機組處于正常運轉狀態(tài)。并在長(cháng)期停機期間必須有專(zhuān)人保管,每周檢查機組真空情況,務(wù)必保持機組的高真空度。
2)在停機稀釋運行時(shí),將冷劑水全部旁通入吸收器,使整個(gè)機組內的溶液充分混合稀釋?zhuān)乐菇Y晶和蒸發(fā)器傳熱管凍裂。為防止停機期間冷劑水在冷劑泵內凍結,停機前應使部分溶液進(jìn)入冷劑泵,方法見(jiàn)短期停機保養的第一條。
3)對于氣密性好,溶液顏色清晰的機組,長(cháng)期停機期間可將溶液留在機組內。但對于腐蝕較嚴重,溶液外觀(guān)混濁的機組,最好將溶液送入貯液罐中,以便通過(guò)沉淀而除去溶液中的雜物。若無(wú)貯液罐,也應對溶液進(jìn)行處理后再灌入機組。
4)長(cháng)期停機前應拆下凝水熱交換器端蓋,放盡其中的蒸汽凝水。
5)長(cháng)期停機期間應使冷水、冷卻水系統(含機組)管內凈化,進(jìn)行干燥保管。方法如下:
a)把機組運轉過(guò)程中流通的水從水系統中排出
b)對管內進(jìn)行沖洗吹凈,除掉里面附著(zhù)的水銹和粘著(zhù)物。(用沖洗方法不能除去的場(chǎng)合,同時(shí)采用藥清洗)
c)進(jìn)行充分的水清洗后,把水完全排出后干燥保管。(把排水管一直打開(kāi))
三、氣密性檢查
在溴化鋰制冷機組運行及停機保養期間,應密切關(guān)注機組內的真空狀態(tài)。當發(fā)現機組有異常泄漏時(shí),應立即進(jìn)行氣密性檢查。氣密性檢查包括打壓找漏和真空檢漏。
四、傳熱管的檢查、清洗與更換
1、傳熱管的檢查
1)污垢檢查。打開(kāi)端蓋蓋板,檢查傳熱管內污泥及結垢情況。若傳熱管結垢,應根據結垢的成分及程度,盡早地采取相應措施。
2)泄漏檢查。向機組充氮氣至0.1~0.12MPa,用橡皮塞堵住傳熱管一端,另一端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜將管口覆蓋。若肥皂膜凸出并爆破,則該傳熱管漏。還可以用橡皮塞堵住傳熱管兩端,隔一段時(shí)間后,若橡皮塞被沖出,則該傳熱管漏。也可以考慮將水蓋拆下,加裝水斗,灌水檢查是否有氣泡逸出。
2、傳熱管的清洗
傳熱管清洗次數取決于水質(zhì)和污垢生成情況,一般應每年清洗一次。
1) 機械清洗法。機械清洗僅對單純的污泥水垢及浮銹的清除有效。取下水蓋,先用0.7~0.8MPa氮氣或無(wú)油壓縮空氣對傳熱管吹除一遍,以防泥砂過(guò)多影響清洗,再用裝有橡膠頭和氣堵的尼龍刷(嚴禁用鋼絲刷)插入管口,用高壓水槍將尼龍刷從傳熱管一端打向另一端,如此進(jìn)行2~3次后,用高壓氮氣或空氣將傳熱管內的積水吹盡,也可用棉花球吹擦,使管內保持干燥。傳熱管清洗結束后,裝上水蓋。
2)化學(xué)清洗法。若污垢是由鈣、鎂等鹽類(lèi)構成,相當堅硬,必須采用化學(xué)清洗法。清洗前,應先了解水垢的成份及厚度,再決定使用的藥劑、方法及清洗時(shí)間。
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